川投化工節能減排成效顯著
為貫徹落實國家“十一五”期間節能減排精神,加大磷化工生產中廢水、廢氣以及廢熱的再利用,實現企業低成本運作。去年以業,川投化工成立了技術攻關小組,對設備、生產工藝進行革新和改造,切實實現經濟增長方式的轉變。
去年以來,由于受差別電價、出口退稅以及國內黃磷嚴重供過于求等影響,國內市場形勢嚴峻,競爭激烈。對此,該公司采取措施,加大對設備、生產工藝的革新和改造,降低能耗。
一是鍋爐燃氣改造。黃磷尾氣既是寶貴的化工原料,也是寶貴的燃料,為探索尾氣的再利用,該公司對下屬兩個分廠的燃氣鍋爐進行煙煤和尾氣混燒改造,并對工藝操作規程、安全操作規程作了相應的修定。目前,鍋爐煙煤、尾氣混燒已投入使用,節約煙煤1.3萬噸/年,節約費用400余萬元/年。
二是開展節水改造。為遵循循環經濟“資源化、減量化和再利用”原則,加大對磷化工生產廢水的研發利用,走循環經濟發展之路,該公司對變壓器和銅管冷卻水進行全部回收,冷卻后循環利用或一水多用,有效節約新鮮水用量,降低能耗和生產成本。目前,該項目已完成改造,每年將節約水30余萬噸,節約費用50余萬元/年。
三是縮短黃磷電爐冶煉時間降低電耗。該公司針對電爐單耗較高的問題,積極開展“縮短黃磷電爐冶煉時間,提高二次電壓”技術攻關,改變為電極上限即刻出渣和有意識縮短出渣時間,控制導氣管溫度避免熱能通過爐氣溢出,降低電耗。目前,該項目已得出實驗數據,并已大面積推廣使用。
四是強化礦粉、焦粉利用球團技術攻關。去年以來,該公司組織技術人員,對庫存2萬余噸磷故粉、1300余噸焦粉進行球團利用技術攻關,經過多次試驗,已獲得成功,預計可節約費用150余萬元。目前,球團利用生產項目已進入立項及實施建設階段。
(朱于云)